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晶華藥玻原料車間稱量系統(tǒng)綜合改造獲得圓滿成功

來源:晶華集團 2014/5/15 14:28:02

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中玻網(wǎng)】藥玻原料車間自2010年7月25日投產(chǎn)以來,因原設計的原因,致使工作區(qū)粉塵過高,不但對操作工身體健康造成嚴重傷害,而且影響混合料的成分穩(wěn)定、現(xiàn)場衛(wèi)生及設備安全,特別是影響微機、電氣設備在夏季的安全運行,易造成短路、接地等突發(fā)性惡性故障。
  
  為了改變上述諸多不利現(xiàn)狀,更好地搞好安全生產(chǎn),從2014年3月份開始,車間主任常欣就多次召集車間生產(chǎn)及維修骨干進行商討,集思廣益,制定出一套完整的綜合改造方案。
  
  靠前:改裝二樓集料皮帶防塵罩。由原設計垂直安裝改為內(nèi)傾30度,這樣做可使擋料皮帶與輸送皮帶緊密地貼合,既降低了排料時的漏料量,又阻擋了粉塵的飛揚;
  
  第二:利用廢舊材料,對每個下料溜子制作了導向漏斗。原設計是各種原料通過下料溜子直接進入輸送皮帶,因排料偏,造成皮帶跑偏,從而發(fā)生原料漏料的情況,F(xiàn)在加入導向漏斗,可以使各種原料在投放過程中全部走皮帶中線,有效避免了因排料偏造成原料漏料的情況。
  
  第三:對長石給料機進行了密封改造和調(diào)整。首先,在排料部分,利用報廢的料槽制作振動電機排料器,避免了累積稱必須排空使電磁給料機因沖擊造成的損壞;其次,對所有給料機軟連接用除塵布,進行了清理及更換;
  
  第四:三樓純堿稱改裝了呼吸口。改裝前,加料過程中稱斗內(nèi)產(chǎn)生的正壓無法正常排出,造成粉塵飛揚或撲料的情況,影響正常生產(chǎn),改裝后的呼吸口則有效避免了這種情況的發(fā)生。并且,利用原閑置除塵器,對控制方式及工作流程進行了完善。首先,將電器部分全部由除塵器內(nèi)安裝改為微機房控制;其次,根據(jù)生產(chǎn)實際及工藝要求對原電路進行了改裝,達到了每車一吸一振一排的工作流程,從而避免了因吸塵造成的混合料成分波動;三是利用廢舊鋼材,將除塵器整體抬升,制作、安裝了吸塵溜子,改變了原設備只能吸空間粉塵,且因排灰口過低、排灰空間有限無法將粉塵全部排出,累積后造成的粉塵二次飛揚,由此造成的除塵器堵塞、電器元件腐蝕嚴重無法正常使用的情況。
  
  截至4月28日,全部改裝工作已經(jīng)順利完成,并且此次綜合改造中所使用的材料,絕大部分都是利用的閑置設備和廢舊材料,車間只是在電焊條、除塵布、螺絲、氧氣、乙炔等低質(zhì)易耗品上投入了少量資金,就解決了這么一個難題。
  
  4月29日上午,藥玻原料車間稱量系統(tǒng)改造通過了陳總、設備工藝處、現(xiàn)場管理等部的聯(lián)合驗收,標志著此次綜合改造獲得了圓滿成功。

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